![]() 原標題:基于AlSi10MnMg電池罩蓋工藝研究 摘 要:以新能源汽車AlSi10MnMg壓鑄鋁合金電池罩蓋為研究對象,通過數值模擬分析,預測充型過程中的卷氣缺陷,優化設計壓鑄模具排溢系統。通過熱處理試驗,確定該產品人工時效工藝參數。試驗證明,數值模擬能有效的控制卷氣,經過190 ℃ x 2 h的人工時效,電池罩蓋滿足抗拉強度30 0MPa,屈服強度210MPa,伸長率5%的力學性能要求。 近年來由于汽車輕量化的需求,如懸掛梁、承重梁、減震塔及輪轂等鋁合金壓鑄件得到了越來越多的應用。AlSi10MnMg作為新型的高強韌性鋁合金壓鑄材料,其具有抗拉強度和伸長率高等特點。在壓鑄充型過程中,AlSi10MnMg合金熔體在壓力作用下以極快的速度填充模具型腔,容易產生卷氣缺陷,因此分析充型過程中的卷氣狀況十分重要。本研究運用Anycasting軟件進行卷氣數值模擬分析,并通過熱處理工藝進一步提高AlSi10MnMg薄壁壓鑄件的力學性能。 1、產品結構 圖1為新能源汽車電池罩蓋的外形,材質為AlSi10MnMg,該產品平均壁厚為3 mm,外形輪廓尺寸為152 mm×142 mm×22 mm,鑄件投影面積為142 cm2,質量為0.22kg。該產品裝配于電池上蓋,外表面裝配多個傳感器和螺栓,產品功能上需要保護內部電池組,防止液體泄漏,同時需要承受一定的外部沖擊和以及抵抗長期的疲勞振動。內控要求抗拉強度大于300 MPa,屈服強度大于210 MPa,伸長率大于5%,加工表面不能有大于1 mm的氣縮孔,密封測試條件為10 kPa條件下泄漏率小于8 mL/min。該合金鑄態抗拉強度為240 MPa,屈服強度為140 MPa,伸長率為5%,無法滿足需求,因此從原材料成分、模具設計及人工時效幾個方面對其進行改善。
圖1 新能源電池罩蓋 2、化學成分分析 AlSi10MnMg基于Silafont-36,依據DIN EN 1706 標準規定,化學成分見表1。Si含量略低于AlSi共晶合金,具有較好的流動性。而Fe含量低,使Al-Fe-Si相的針板塊狀得以消除,壓鑄件在受力狀態下不易產生裂紋。一定的Mn含量可以減弱Fe的危害,防止壓鑄時合金的粘模現象,而在組織上呈現球狀相。
表1 AlSi10MnMg的化學成分 wb/% 由表1可知,標準中規定的AlSi10MnMg鋁合金中,Mg含量為0.1%~0.6%,范圍比較寬。吳樹森等研究發現,Mg含量的增加與抗拉強度與屈服極限正相關,與伸長率負相關。過低的Mg不能產生足夠的強度,也不利于后續的熱處理,而過高的Mg能導致伸長率降低,Mg與Si形成Mg2Si強化相,使得α-Al固溶體結晶點陣發生畸變,從而起到強化合金的作用。Mg的含量為 0.20%~0.40%可以取得較好的綜合力學性能。 Fe是壓鑄鋁合金中一種有害元素,其以FeAl3和Al-Si-Fe的片狀或者針狀組織存在,降低合金的力學性能,Fe含量要低于0.15%,Mn元素可以與Fe形成化合物,進一步消除鐵有害因素,同時Mn可以提高產品球狀結晶組織含量,將Mn含量保持為0.50%~0.80%。 適當增加Ti能顯著細化鋁合金的晶粒組織,提高合金的力學性能,降低合金熱裂紋傾向,故將Ti含量控制為0.06%~0.10%之間。由此,調整后壓鑄鋁合金的成分見表2。
表2 試驗材料成分AlSi10MnMg wb/% 3、模具設計與數值模擬 圖2為該電池罩蓋澆注系統基本結構,總投影面積為290 c㎡, 澆注總質量為0.78 kg,選用UB350ic壓鑄機,該設備鎖模力為3 500 kN。設計模具每模1件,壓室直徑為ø60mm,料缸充滿度35%。模具有五個分支澆道,其中左側分支澆道制造伴隨鑄件的試片2,并通過阻斷器8控制是否需要制造試片。根據該產品要求,鑄件內左下側“眼鏡孔”區域、 右下側“矩形方框” 區域、澆注末端“圓孔”區域安裝傳感器等零部件,這3個部位是通孔,并且該區域加工后所有加工表面氣孔應小于0.6 mm。鑄件4個分支澆道呈梳狀結構,內澆口長度為75 mm,澆口厚度為2.0mm,為凝固模數的2/3,總澆口截面積為150 m㎡,計算可得平均流速為40 m/s左右。壓鑄模采用FS438壓鑄熱作模具鋼,其具有良好的淬透性、韌性、熱強性、熱疲勞性能,熱處理變形小等。冷卻介質為水,局部采用10 kg/c㎡的可編程間斷高壓點冷卻,自然排氣,通過模擬分析確定渣包位置以及排氣波板的設計。
圖2 電池罩蓋澆注系統 1.電池罩蓋 2.試片 3.料柄 4.直澆道 5.橫澆道 6.分支澆道 7.試片渣包腔 8.阻斷器 借助 ANYCASTIN 6.0軟件進行模擬分析,主要可進行鑄造的充型、熱傳導、凝固過程和應力場的模擬分析。模擬分析對象為鑄件與壓鑄模具,劃分1 560萬個網格,根據薄壁件高速填充特點,設定初始邊界條件為熔體溫度680 ℃,模具溫度為185 ℃,沖頭充型速度為3.5 m/s,模具與鑄件傳熱系數為2 000 W/(㎡.K),模具間傳熱系數為1 000 W/(㎡.K)。 模擬分析結果見圖3。合金液在壓射沖頭推動下以較低速速到達內澆口,中間兩澆口的鋁液首先被填充。由圖3a可知,第0.015 s開始高速壓射,澆口平均速度為42 m/s左右,鋁液沖擊模具和型芯,以紊流狀態填充型腔。從圖3b可見,第0.0175 s到達“眼鏡孔”區域,在模具上該部位為研合模具型芯,鋁液將沖擊型芯產生渦流卷氣。為確保該重要部位質量,將眼鏡孔通孔設計變更為2 mm厚的盲孔,即模具在該部位的研合優化為2 mm的間隙,卷氣狀況明顯改善,增加的2 mm材料在后序加工切除。從圖3c可見,在填充0.021 s左右兩股鋁液分別到達圓孔和矩形孔末端,通過模擬發現,澆道對側圓孔末端與矩形孔末端均有明顯卷氣情況發生,,故分別設計渣包于圓孔和矩形孔內,渣包入料口為模擬鋁液交匯處;第0.024 s填充至鑄件末端,流向鑄件周邊渣包,見圖3d。經多次模擬分析,在鑄件填充末端分別設置8個渣包,鑄件生產后經X光顯示,周邊渣包內含有較多氣縮孔與氧化夾渣。
圖3 電池罩蓋填充卷氣模擬 圖4為填充0.277 s時的速度云圖。“π”型排氣波板是將一個傳統的排氣波板中間隔離,同時保留末端連通,一般左右兩邊隔離長度為4~5個牙扣,該結構既可以保證左右兩側氣體排出互不干擾,同時縮小空間,節省加工制造成本。從圖4可以看出,該時刻左側鋁液達到第一牙扣,右側即將抵達第一牙扣,使用粒子跟蹤技術測量左側前端速度為12 m/s,右側為1 3m/s,由于波板平均間隙為0.7 mm,兩股鋁液經過第一牙扣后速度迅速下降,到第二牙扣幾乎停止運動,鋁液最終停止的位置與鋁液粘度、模具溫度以及鑄造壓力等有關,設計左右兩側分別獨立4個牙扣,在第5~8個牙扣連通,實踐證明“π”型排氣波板設計合理,生產過程使用可靠。
圖4 填充0.277秒速度矢量 依據模擬分析結果,使用UB350iC壓鑄機生產該零件,壓射沖頭尺寸為ø60 mm,實測沖頭與料缸間隙為0.07 mm,為適應薄壁件充型,保溫爐設定合金液溫度為680 ℃,實際模具溫度控制在180~200 ℃之間,鑄造壓力為80 MPa,一級壓射速度為0.2 m/s,二級速度為3.5 m/s,鑄件見圖5。使用XG-160S T/S X射線實時成像機檢查零件內部質量,可以看到鑄件整體輪廓清晰,見圖6,眼鏡孔、方形孔及圓孔周邊重要功能區域無可見氣孔、氧化夾渣等質量缺陷,澆注末端質量良好,周圈密封環形槽滿足設計要求。同時,隨件試片輪廓清晰,無可見氣孔等缺陷,見圖7。使用WDW-50電子萬能試驗機測量隨件試片力學性能,其抗拉強度平均值為260 MPa,屈服強度值為 170 MPa,伸長率為 6 %,性能不能滿足設計要求。
在產品3個重要區域取切片拋光并在10%燒堿溶液中腐蝕,使用AX10蔡司金相顯微鏡進行組織觀察,見圖8,白亮α鋁多數為塊狀或枝狀,晶粒尺寸較為粗大,個別尺寸大于80 um, 細小暗黑色Al-Si合金分布于α鋁周邊,較為均勻,但仍可見細小氣縮孔,孔隙率為3.5%。取圓孔內渣包進行金相檢驗,見圖9,發現有多個呈圓形黑色氣孔空洞,且周邊存在密集分布細小孔洞,經圖像識別測量,渣包內孔隙率為大于9%,說明該處渣包實現集氣及排渣的功能,氣體是在鋁液流動前端被高速卷入渣包,在高壓下被壓縮為孔洞。該現象與模擬分析結果基本一致,說明模具渣包設計較為合理。
4、熱處理工藝效果 鋁合金鑄件熱處理目的是提高合金的力學性能,增強耐腐蝕性能,改善加工性能,獲得尺寸的穩定性。鋁合金的時效硬化不僅決定于合金的組成、時效工藝,還取決于合金在生產過程中的缺陷,特別是空位、位錯的數量和分布等,目前普遍認為時效硬化是溶質原子偏聚形成硬化區的結果。AlSi10MnMg薄壁壓鑄零件在T5及T6的適當工藝參數,都能得到較好的性能要求。由于固溶熱處理工藝較為復雜,并且較高的溫度容易導致薄壁壓鑄件變形超差,且薄壁該零件可以在2h可以得到均勻的溶解,因此以溫度為變量采用人工時效處理。 選取人工時效溫度范圍為170~210 ℃,每間隔10 ℃作為1組,保溫時間均為2 h。采用Sx2-12-6電阻爐進行人工時效,額定功率為12 kW,爐膛尺寸為550 mm×550 mm×450 mm;將每組3個試片懸掛放置入爐膛中間部位,通風,升溫15 min到達規定時效溫度,隨后自動保溫計時,最后由人工將試片取出空氣中冷卻。 使用WDW-50E萬能拉伸試驗機在室溫條件下進行拉伸測試,拉伸測試過程依據國標GB/T228.1-2010,見圖10,伸長率由卡尺測量拉伸前后數值計算獲得,每組3件,測試結果見表3。
圖10 不同時效溫度下拉伸試片
表3 人工時效參數與力學性能表 從表3可以看出,經過人工時效熱處理,屈服極限和抗拉強度相對于原始鑄態有不同程度提升,其中190 ℃ x2h時,分別為306 MPa和222 MPa,而后當溫度增加強度略有降低;同時,經過T5熱處理,伸長率先下降然后上升,其中190 ℃ x 2h的伸長率為5.4%,但都小于壓鑄毛坯狀態的。 進一步選擇熱處理時效溫度190 ℃,保溫8 h對電池罩蓋鑄件進行去時效處理,進行拉伸測試后得到抗拉強度為307MPa,屈服強度為227 MPa,但伸長率下降到2.6%,說明過長的熱處理時間對于強度影響不大,但對伸長率影響很大。 5、結論 基于AlSi10MnMg壓鑄合金材料,針對新能源汽車電池罩蓋力學性能要求,提出解決該問題的一般方法,即合理選擇合金成分含量、優化設計壓鑄模具、正確配置人工時效方案。結果表明,合金成分中Mg的含量為0.2%~0.4%,根據零件結構特性優化排溢系統,人工時效選擇190 ℃以及2 h,其性能能滿足要求。
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