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汽車離合器殼體壓鑄工藝分析及缺陷改善

周海軍 發表于2023/8/8 9:16:32 離合器殼體工藝設計缺陷改善

原標題:離合器殼體壓鑄工藝分析及缺陷改善

摘 要:國產新一代CVT變速箱燃油經濟性、動力性、舒適性好,成本低,但是集成結構的復雜化,功能的多樣化給離合器殼體的制造帶來了極大的挑戰。通過應用并完善高壓點冷型芯針設計,可以有效地提高熱節的冷卻效果,延長針的使用壽命;通過改進毛坯形狀設計,增加擠壓銷的直徑,可以有效解決厚大位置內部縮松、縮孔缺陷,保證產品的內部質量和氣密性。

前 言:國產新一代CVT變速箱可獲得傳動系統與發動機工況的最佳匹配,但是變速箱結構復雜,壁厚變化大,內部品質、表面品質、加工尺寸精度、氣密性要求高,導致產品制造困難,廢品率高,需要對壓鑄工藝進行研究和改進。

我司生產的離合器殼體,材質是ADC12合金,輪廓尺寸是545 mm×430 mm×230 mm,一般壁厚是3.5 mm,產品質量是10.47 kg。該產品峰值年產量為20萬件,內部質量要求優于ASTM E 505 2級標準,外觀質量要求裝配及密封位置加工后氣孔直徑小于0.4 mm,間隔大于8 mm,數量小于3個;外觀質量要求毛坯表面不允許有鑄點、冷隔、裂紋、飛邊、毛刺等缺陷;氣密性要求高壓油道在300 kPa的壓力下,泄漏量小于3 mL/min。

通過對離合器殼體的壓鑄工藝設計、壓鑄缺陷的原因分析和工藝改進,提出類似產品的典型壓鑄缺陷問題解決方法。

1、壓鑄工藝設計

1.1 壓鑄機型選擇

壓鑄時,為了保證鑄件尺寸精度和內部質量,防止壓鑄過程飛料,必須鎖緊分型面。因此選擇關鍵是壓鑄機鎖模力大小的計算。

鑄造總投影面積:

A鑄造投影面積=A產品+A澆道+A溢流槽=3 229 c㎡

F鎖≥安全系數×壓射比壓×A鑄造投影面積=1.1×75×3229=2 6640 kN

根據鎖模力計算結果和公司壓鑄機臺資源,選擇IDRA的27 000 kN壓鑄機。

1.2 壓鑄模具設計

內澆口設計應該使鋁液的充型距離盡可能的短,以減少鋁液溫度的降低;澆口位置應該使鋁液到達型腔各處位置距離相等,實現遠離部位同時充填和凝固;應該設置在壓鑄件厚壁處,實現順序填充、壓力補縮。根據該產品的結構特點,兩個大的軸承孔內部、高壓油道內部質量要求高,根據金屬液填充流向的需要,澆注系統采用梳形設計,澆口厚度為4 mm,位于產品壁厚5 mm分型線位置,設置在定模面上。澆注系統設計見圖1,模具設計見圖2和圖3。

圖1 澆注系統設計

圖2 定模設計

圖3 動模設計

1.3 嵌件工藝設計

為了提高變速箱輸出帶輪軸前軸承孔的耐磨性能,產品設計了嵌件結構,嵌件材料為ADC14合金,壁厚為3 mm,見圖4。要求嵌件在模具上放置位置準確、穩定可靠,壓鑄過程中,鋁液和嵌件緊密結合無間隙,且該孔用作機加工定位孔。嵌件內徑φ78.57±0.03 mm,動模定位凸臺直徑φ78.45±0.01 mm,配合間隙單邊0.04~0.08 mm,嵌件使用烤箱加熱至200 ℃,人工拿取與模具前端貼合放置。嵌件在模具上定位見圖5。

圖4 嵌件

圖5 動模嵌件定位

1.4 壓鑄工藝參數設計

鑄造壓力選擇75 MPa, 填充速度為50 m/s;內澆口總橫截面積為1 490 m㎡;沖頭直徑為160 mm, 沖頭橫截面積=πD2/4=20 096 m㎡;內澆口和沖頭速度比= 沖頭橫截面積/內澆口總橫截面積=13.49;沖頭速度=內澆口速度/內澆口和沖頭速度比=3.7m/s;G內澆口通過質量=G產品質量+G渣包重量=13 500 g;填充時間=內澆口通過質量/(鋁液密度×內澆口截面積×填充速度)=68 s;

高速切換位置,一般以溶湯到達澆口的位置為基準進行設定,根據產品質量和功能需求,前后調整切換位置來選擇最佳位置,對產品質量影響較大,產品某位置出現缺陷時,都可以通過調整切換位置來觀察缺陷的變化來改善產品,見圖6,計算方法如下:

高速行程= G內澆口通過質量/沖頭橫截面積/AI液密度=(13500/20096)/2.64×1000=254 mm;

料柄厚度為35mm;

高速切換點=壓室有效長度-料柄厚度-高速行程=915-35-254=626mm;

圖6 高速行程及切換點位置

2、壓鑄缺陷分析及改進

(1)問題1 產品變殼安裝密封面上的M10螺紋孔,毛坯孔大端直徑為7.5 mm,深24 mm,加工完成后,在300 kPa的空氣壓力下和高壓油道發生竄漏,發生比例達50%,嚴重影響產品的密封及使用功能。漏氣位置見圖7。

圖7 漏氣位置

原因是,M10螺紋孔位置局部厚大,達到20 mm,屬于熱節,在壓鑄成形過程中,產生約5 mm大小的縮孔,導致M10螺紋孔和高壓油道串漏,缺陷解剖及X光檢查,見圖8。

圖8 缺陷解剖及X光

針對產品M10螺紋孔位置局部厚大產生縮孔問題,通過采用高壓型芯點冷針進行解決,型芯針直徑為7.5 mm,內部冷卻通道直徑為3.5 mm,單邊壁厚為2 mm,見圖9。實際使用過程中,發現點冷針頭部粘鋁,冷卻效果差,主要原因是原設計冷卻通道底端距離針頭部6 mm,不能快速有效冷卻,改進為冷卻通道底端距離針頭部3 mm,見圖10,不易斷針,冷卻效果良好,縮孔缺陷問題得到徹底解決,不良為0。

圖9 改善前超點冷針設計

圖10 改善后超點冷針設計

(2) 問題2:產品高壓油道孔,毛坯孔大端直徑為8 mm,深87 mm,加工完成后,前部M10螺紋孔出現黑皮殘留,螺紋孔內1/4周無螺牙,該批次發生比例達47%,嚴重影響產品的裝配和密封性能,導致批量報廢。螺紋不良見圖11。

圖11 螺紋孔形狀、尺寸及缺陷位置

原因在于,型芯針孔大端尺寸要求φ8±0.3 mm,實測結果為7.98 mm,尺寸合格;型芯針孔深度要求:87±1 mm,實測結果為86.79 mm,尺寸合格。但是型芯針在距離頂部40.83 mm處,開始發生彎曲;長度29.69 mm處,型芯針表面有輕微拉傷,表面涂層有脫落;長度16.27 mm處,嚴重粘鋁,見圖12。

圖12 型芯針彎曲位置

高壓點冷型芯針冷卻不足,表面溫度過高,金屬液易粘模,導致嚴重粘鋁,脫模困難,損壞型芯針;型芯針熱硬度和熱穩定性不足,抗熱疲勞及突變失效的能力差,兩個因素疊加導致型芯針易發生彎曲變形。

針對產品高壓點冷型芯針彎曲,工藝改進措施如下:①高壓點冷型芯針原設計,內孔直徑為2.5 mm,中心管直徑為2.3 mm,單邊間隙只有0.1 mm,排水量小,容易堵塞,影響冷卻效果,見圖13;設計改進后,內孔直徑為3 mm,中心管直徑為2 mm,單邊間隙為0.5 mm,排水暢通,可以有效保證冷卻效果。改善措施實施后,針表面沒有粘鋁、拉傷缺陷,表面質量良好。

圖13 高壓點冷型芯針

②由于該型芯針直徑小且比較長,容易彎曲變形,導致壽命只有200件,嚴重影響生產連續性,需要對針的材料和壽命進行改善。材料由SKD61改為W360合金,硬度(HRC)為52~56,同時表面進行滲氰處理,提高型芯針表面硬度和耐磨性。實施改善措施后,針沒有發生彎曲,只是在接近壽命時會發生斷裂,根據數據統計,壽命按9000件進行管理,可以保證連續穩定生產。

(3)問題3:產品軸承孔旁的M6螺紋孔,深度為21 mm,加工完成后,在300 kPa壓力下和高壓潤滑油道發生串漏,發生比例為35%,嚴重影響產品的密封及使用功能。漏氣位置見圖14。

圖14 M6螺紋孔和高壓潤滑油道串漏位置

高壓潤滑油道形狀復雜,直徑為φ6 mm的油道無法出抽芯,需要加工完成,導致壁厚為15 mm的油道區域,內部產生縮松、縮孔缺陷,而M6螺紋孔和高壓潤滑油道最近距離為15.4 mm,容易發生串漏。針對縮松易發生泄漏位置,采用擠壓工藝,毛坯凸臺直徑為14 mm,擠壓銷針設計為φ6 mm,擠壓銷針套為φ12 mm,擠壓行程為15 mm,對縮松、縮孔缺陷有所改善,但是由于局部厚大,擠壓銷直徑小,傳遞的鋁液補縮能力不能夠完全解決該缺陷,導致串漏[4]。改進前擠壓銷設計見圖15。

圖15 改進前擠壓銷設計

通過修改毛坯設計,凸臺直徑由原來φ14 mm增加至φ22 mm,擠壓銷針改為φ14 mm,擠壓銷針套為φ20 mm,擠壓行程為15 mm,見圖16。措施實施后,產品內部質量良好,沒有發生泄漏。

圖16 改進后擠壓銷設計

3、結論
(1)應用并優化高壓點冷型芯針,可以有效地強化產品孔內熱節處的冷卻,提高毛坯表面的致密性,避免縮孔和泄漏缺陷。
(2)通過改善高壓點冷型芯針設計,改善針的材料和表面處理工藝,可以有效地避免針彎曲問題,同時延長了型芯針的使用壽命,由原來的200件增加到8 000件,應用效果良好。
(3)通過改進毛坯形狀設計,增加擠壓銷的尺寸,可以有效解決厚大位置內部組織縮松、縮孔缺陷,保證產品的內部質量和氣密性。

作者
周海軍 吳玉婷 趙郁鎏 劉后堯 張森
廣東鴻圖南通壓鑄有限公司
本文來自:《特種鑄造及有色合金》雜志

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